本文介绍了国内某大型火力发电厂实施大气污染物超低排放改造188金宝博平台的技术路线,并对188金宝博平台实施过程中的设计优化和工艺改进案例进行汇总分析。这些案例解决实际问题的作用非常明显,很多优化和改善思路具备推广应用的价值。

目前,国内大型火力发电厂实施大气污染物超低排放改造188金宝博平台的成功案例非常多,技术路线多种多样,但是188金宝博平台设计阶段并不能做到十全十美,人们需要在施工过程中对其进行优化和完善。
在188金宝博平台实施过程中,有很多设计优化和工艺改进管理案例,这些优化案例可有效解决某些突出问题。本文对国内某大型火力发电厂超低排放改造技术路线进行介绍,同时对设计优化和工艺改进案例进行汇总分析。
1 技术路线
某4×600MW火力发电厂从2015年9月开始逐步实施超低排放改造188金宝博平台,至2018年2月全部改造完毕,均顺利通过环保验收,大气污染物排放达到超低排放要求。技术路线为“SCR+电袋除尘器+湿法喷淋单塔脱硫+高效除尘除雾器+宾高德防腐烟囱”。
拆除原有吸收塔、GGH换热器,新建直径17.5m、高41.6m的逆流式喷淋塔,利旧原增压风机。按照入口二氧化硫3840mg/Nm3、出口二氧化硫≤35mg/Nm3进行设计,塔前烟气量为2092498.1Nm3/h,塔后烟气量为2181225.2Nm3/h,浆液循环停留时间为2.18min,烟气在吸收塔内停留时间为4.12s,烟气流速为3.79m/s,烟气阻力为1 035Pa。
单塔设置有5台侧进式搅拌器;布置1套湍流器系统(228个湍流子),用于均布烟气,提高反应效率;设置4台浆液循环泵,每台浆液循环泵对应一层喷淋层,共布置864个单双向喷嘴;配置单层高效管束式除尘除雾器,按照入口20mg/Nm3、出口≤5mg/Nm3设计。每台炉设置一台100%容量氧化风机和75%容量高速离心氧化风机(考虑低负荷、低入炉煤硫分时节能),机组之间氧化风系统设置联络管用于事故情况下紧急备用。
电袋复合除尘器按照进口含尘浓度33.8g/Nm3、除尘器出口设计浓度20mg/Nm3、保证除尘器排放浓度<15mg/Nm3进行设计。总体上,按前级两个电区分为双室四通道二电场、后级四个袋区进行布置设计,在入口喇叭气流均布板后布置大颗粒捕集装置,以降低部分比集尘面积,设计电场比集尘面积33.1m2(/ m3·s),设计袋区过滤风速0.894m/min。
机组低负荷期间,各通道可以隔离,隔离挡板采用一体式翻板式抗磨损高强度材质电动门,每个通道布置烟气置换和冷却装置,人员可以进入通道检查和更换损坏或脱落布袋,各通道都可实现在线隔离检修,电袋除尘器为两电四袋,电区比集尘面积大于33m2(/ m3·s),袋区过滤风速小于0.9m/s。
脱硝系统在原有SCR反应区预留区域增加一层催化加,保证入口烟气NOx浓度400mg/Nm3,脱硝效率不小于75%。控制出口烟气NOx浓度≤50mg/Nm3。
2 脱硝系统设计优化和工艺改善案例
2.1脱硝催化剂密封工艺优化
各催化剂模块安装就位,固定可靠,每包催化剂距离间隔均匀,每包催化剂之间、催化剂与烟道壁之间使用硅酸铝纤维棉填满。催化剂模块之间及模块与反应器之间的密封条安装紧密并焊接牢固,每块密封板之间搭接密封。
密封条边缘紧贴催化剂单元体边缘,确保烟道流场无飞灰沉积部位。催化剂密封条安装时,平整统一、坡度一致,无明显起伏。通过对密封条调整,减少流场阻力,使烟气更均匀通过催化剂,不会因飞灰沉积而造成流场堵塞、催化剂微孔堵塞,从而减少催化剂磨损。
均匀的烟气流场能使催化剂充分发挥催化作用,提高脱硝效率。密封条安装完成之后,用密封片对所有密封条间隙进行缝隙覆盖,确保密封条与催化剂及反应区烟道壁板无缝隙漏风。催化剂密封条安装时,对安装过程进行全程监督检查,确保安装工序无遗漏,安装、焊接等施工质量合格,无遗留缺陷。
催化剂安装完毕后,对反应区内部全面清扫,将催化剂上方施工残留的焊渣、焊条头、铁屑等杂物全部清理,严禁催化剂表面有任何杂物。
2.2 脱硝流场优化
总体来说,增加的9组导流板,大大降低催化剂磨损速率,同时保护整流格栅。通过计算机模拟SCR装置流场,进行氨浓度分析,开展系统压降以及飞灰沉降试验,通过三维建模对原有导流板和导流装置进行优化。
更换原脱硝入口烟道4组导流板,保留原入口烟道1组导流板,原有喷氨格栅下方新增1组导流板,更换原整流格栅前导流板,取消原出口烟道1组导流板,保留原有出口烟道弯头空预器上方导流板。